5 Brønnhendelser 2002-2006 Bernt S. Aadnøy Tilsyn • • • • • Shell Conoco-Phillips BP Norsk Hydro Statoil Tilfelle 1: Brudd i 18-5/8 foringsrør Tilfelle 1 forts. Hendelser: • 18-5/8 foringsrør røk • Brønnhode falt 44cm • Lande-ring.
Download ReportTranscript 5 Brønnhendelser 2002-2006 Bernt S. Aadnøy Tilsyn • • • • • Shell Conoco-Phillips BP Norsk Hydro Statoil Tilfelle 1: Brudd i 18-5/8 foringsrør Tilfelle 1 forts. Hendelser: • 18-5/8 foringsrør røk • Brønnhode falt 44cm • Lande-ring.
5 Brønnhendelser 2002-2006 Bernt S. Aadnøy Tilsyn • • • • • Shell Conoco-Phillips BP Norsk Hydro Statoil Tilfelle 1: Brudd i 18-5/8 foringsrør Tilfelle 1 forts. Hendelser: • 18-5/8 foringsrør røk • Brønnhode falt 44cm • Lande-ring stoppet fall • Vil nå se på faktorer som bidro Tilfelle 1 forts. -”Patch” -Vektfordeling -Sementhøyde -Sentrerings bolter -Korrosjon -Åpen port -Tidevann -”Buckling” av 13-3/8? Tilfelle 1 forts. • Vektfordeling i brønn (280 tonn totalt) • 18-5/8” bærende rør • Brudd overfører vekt til 13-3/8” Tilfelle 2:Brudd i rørhengere • Brudd i henger for 9-5/8” foringsrør • Brudd i henger for 5-1/2” produksjonsrør • Brudd i kjøreverktøy for 5-1/2” rør Tilfelle 2 forts. • Design av henger • Tidlig 1990 slankt design • Flyt og deformasjon Tilfelle 2 forts. • 9-5/8” henger for foringsrør – – – – Opprinnelig 350 tonn Oppgradert til 600 tonn Ved brudd 430 tonn Oppgradering godkjent men ikke OK • Tørr test (høy friksjon) • Flyt • 5-1/2” henger for produksjonsrør – Pakning montert skjevt – Overbelastet bolter Tilfelle 2, forts. • Kjøreverktøy for produksjonsrør – Røk på grunn av overbelastning – Manual fra leverandør ga feil dimensjons data • 280 tonn styrke • Beregnet 158 tonn på dimensjoner • Røk på 156 tonn • Oppsummering, Tilfelle 2: – Mindre gunstig design (lav vinkel) – Ukorrekt informasjon fra leverandør(oppgradering og manual) – Prosedyrer og kontroll Tilfelle 3: Brønnspark og tapt sirkulasjon • • • • • • Fikk uventet tapt sirkulasjon i reservoar Pumpet LCM, trippet borestreng Fikk brønnspark, stengte BOP Pumpet ”gunk pill”, plugget borestreng Pumpet LCM ned annulus, perforerte borestreng Øket vekt av boreslam, og fikk gradvis stabilisert brønnen Tilfelle 3 forts. • Brønndesign – Design og rør sterke nok – Design ikke oppdatert (feltet endres over tid) – Hadde annulustrykk på 1900 psi, mens test trykk var 1500 psi – Forbedre designvalg Tilfelle 3 forts. • Operasjon – Klassisk Kick/Loss – Vanskelig, men godt håndtert – ”Gunk” pille i oljebasert slam ny erfaring, forklarer grunn til plugging av borestreng – Brønn var åpen under brønnspark – Sidesteg • Antagelser – Designet for kick margin, ikke gass fylt brønn. – Brukte base olje for kollaps beregninger, men tømming av annulus er verre. • Forbedringer, brønndesign, prosedyrer, risk Tilfelle 4: Lekkasje i produksjonsrør • Små lekkasjer i undervannsbrønner – 7 oljebrønner – 4 gass injeksjonsbrønner – 3 oljeproduksjon / gassinjeksjon brønner • Mulige grunner – PBR innstallert i 2 kjøringer, skadet? – Ingen rørkollaps – Ikke målt korrosjon • Mulige aksjoner – – – – Utvikle test program for lekkasjer Skifte ventiler, pakninger,osv. Ta ut PBR? Endre trykkforhold (vekt av ”packer fluid”) Tillfelle 5: Kollaps av rør Tilfelle 5, forts. • 9-5/8” produksjonsforingsrør og 5-1/2” tubing kollapset på 740 m(start bygg vinkel) • Perforerte foringsrør for å blø av trykk • Operasjon utført med åpen brønn, gass på dekk. • Begge rør trukket i en operasjon og skiftet ut. • Brønn tilbake i produksjon Tilfelle 5 forts. • Årsaker: • Hadde problem med trykktest da brønnen var ny – Repeterte test mange ganger før godkjenning – Lekkasje i PBR? • Hvordan får vi kollapstrykk bak 9-5/8”? – Lekkasje fra reservoar? Hvordan? – Oppvarming under produksjon? – Hvorfor har vi gass og ikke væske? Tilfelle 5 forts. • • • • Årsaker: Usikkert hvordan trykket bak 9-5/8” oppsto. Det var innstallert 9-5/8” L80 53.5 lb/ft rør Ved ca. 740 m var en lengde med 47 lb/ft innstallert. – Kollaps 54.5 lb/ft = 456 bar – Kollaps 47 lb/ft = 328 bar Oppsummering • 5 forskjellige brønnproblemer presentert – Design – Prosedyrer – Uforutsette faktorer • Alle førte til redusert brønnintegritet • Utfordring for bransjen – – – – Langtidseffekter? Sjeldne men alvorlige hendelser? Kompetanseheving? QA?